技术控制石灰石有害成分提高熟料强度

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绪言

某公司两条t/d新式干法水泥熟料临盆线于年10月建成投产。自备的扁担山石灰岩矿山石灰岩矿富含煌斑岩、麻石等下档次岩石,成分摇动较大。临盆采取高、低硅砂岩、铁粉等组份配料。砂岩、铁粉等原材料均需外供,运用的烟煤低位热值在×4.18kJ/kg左右。年10月,公司熟料强度接连偏低,28d抗压强度均值在54MPa,一面样本乃至惟独48MPa,与公司熟料强度遏制对象56MPa比拟,强度降落很大。强度降落,象征着比赛力降落,水泥中熟料配比飞腾,成本增长。

01因为剖析

从原燃材料成分,临盆配料,煅烧进程数据来看,均未产生显然变动。搜检化验室压块摆设,磨具,保护等摆设及步骤,没有觉察反常情形。而公司砂岩均为外购,矿点较多,成分摇动,碱含量偏高。年12月,公司临盆部门把擢升熟料强度中心放在巩固进厂砂岩的品德遏制上,巩固辅料堆场均化。生估中遏制w(K?O+Na?O)1.0%,w(Cl)0.%~0.%,熟料强度并没有获得显然改良。

公司两条熟料临盆线,当生料磨停机试验或避峰时,烟囱废气中二氧化硫含量显然飞腾,乃至有超方向情形浮现。硫的化学剖析探测耗时长,试验量大,对临盆的遏制目标不便利,功效差。通常水泥企业平时很少对原材估中SO?的含量停止监测。为了保证二氧化硫排放达标,年3月,公司品德部对原燃材料的硫含量停止通盘试验和统计剖析。

硅酸盐水泥熟料临盆的质估中,通常硫的滥觞有二,一是粘土或页岩中常含有少数硫,或许硫铁矿、硫酸盐或其余有机硫化合物。硫的第二个滥觞是燃料。经过对公司矿山挖掘石灰石岩普查得悉,石灰石质估中硫含量集体较高。当生料投入反转窑后,在通常的氧化氛围中,含硫化合物终究都被氧化成为三氧化硫。由于水泥生料为碱性,当其投入反转窑时就会汲取煤焚烧所形成的气态硫化物,形成生估中含硫化合物慢慢增长,当生料投入高温区时,总共存在的硫酸钙都邑部份分解,于是生估中的含硫量是先增至最大值,尔后再消沉。相当数目的硫终究随飞灰离窑而去。

协商实验讲明,当生料含硫量为1.34%~1.58%时,经反转窑煅烧后,生估中的硫大部份以SO?状态逸出,残留在熟估中的SO?为0.6%~0.78%,一面在1.2%。这切合通俗硅酸盐水泥熟估中SO?含量需小于1.5%的请求。而对SO?含量为0.56%~1.2%的水泥熟料的物理机能实验终归讲明,尽管总共水泥熟料的冻结、安稳性平常,但当水泥熟料含硫量较高[w(S)0.92%]时,其水泥熟料的强度较低,28d抗压强度约低5~10MPa,况且尤其是初期抗折强度的消沉较大。于是,用高硫生料烧制水泥时,老成的遏制熟估中w(SO?)是尤其要害的,为此,该公司生估中w(SO?)遏制在0.4%~0.7%。

02选取的办法

2.1多个矿点搭配挖掘

经过以上剖析,石灰石中硫含量偏高对熟料原料形成必要的影响。首先巩固石灰石各挖掘平台探测,各挖掘平台挖掘面遵循原料情形分各个小区,各个小区的原料见表1。

当熟估中三氧化硫含量在0.80%左右时,硫对熟料的烧成进程及熟料原料没有显然的不良影响,公司按0.80%遏制熟估中的三氧化硫含量,入窑生估中的硫遏制在0.20%,石灰石的硫也遏制在0.2%之内。熟估中氧化镁含量本公司熟料始终遏制在2.0%下列,尽或许越小越好,于是当前咱们请求石灰石中的氧化镁小于1.20%。

公司矿山石灰石搭配运用遏制下列。新90平台左区和右区为主下料点,下料占75%,搭配60平台、老90平台或75平台,下料比占25%。新90平台1、2区试验的终归平常可平常下料,新90平台左3接近边坡的石灰石混有边坡土,遵循边试验终归此边坡土为铁土,且烧失量大,不能搭配下山。新90平台右侧1、2区石灰石硫镁在遏制局限内,能够搭配,但不能做为主下料点,2区傍边靠右侧有煌斑岩带,避掉煌斑岩可搭配下料。60平台1区前期试验石灰石档次低这回没有统计,60平台左2区硫、镁都偏高,不能独自下料,只可在其余平台石灰石低硫、低镁的情形下少数搭配。75平台当前是高硫石灰石,一样在其余平台石灰石低硫、低镁的情形下少数搭配。遵循现场请求停止石灰石搭配,并做好挖掘的囚系劳动,后续遵循平台挖掘进度对炮眼样及炮堆样持续取样探测,疏导矿山挖掘下料。

石灰石搭配调度后,年每月熟估中遏制成分及熟料强度见表2。

表2年熟估中遏制成分及熟料强度

2.2临盆工艺及职掌遏制

年公司在归纳往常临盆阅历的根本上长期坚持对无益成分对熟料强度的影响、熟料率值和熟料强度的干系及煤质对熟料强度的影响停止跟踪剖析,真实把握其规律性并推行遏制。年1到11月#1窑出窑熟料28d强度均匀58.3MPa,#2窑为57.4MPa。熟料强度近年均匀擢升了2.0MPa以上,出厂熟料28d强度为57.3MPa,准则差错1.01MPa。主假如有用的遏制无益成分在较低的局限内,熟料碱含量w(K?O+Na?O)≤0.60%,熟估中的SO?遏制小于0.80%,熟料的MgO均匀约降落了0.30%,为1.60%左右,熟料的饱和比遏制在0.左右;熟料的硅酸率遏制在2.45到2.50之间。

年5月往后,反转窑窑况相对波动,原料擢升,消沉损耗。归纳剖析下列:

(1)从配料角度来讲,请求入窑生料的成分更波动,率值更波动。成分摇动对窑况影响较大,在此应做到:①消除配料下料堵卡;②石灰石配料库库内分级侵犯配料,应想法消除(有外单元阅历,长期坚持半库库位对库内分级有改良影响);③石灰石换堆时的侵犯,要增加预感性,实时调度配比;④生料均化库库位遏制25m到30m,库容太满不便于调度,⑤煤换堆取料增长预判,实时精确配料目标;⑥生料均化库杜绝私下定点下料,人为毁坏均化功效;⑦熟料率值和#1窑比拟差别化遏制,#2窑熟料硅酸率低0.03遏制,硅率低一点有益于窑况波动。

(2)对煅烧职掌的请求更高。①忌多用煤。多用煤妨害大,罕见尾温高,窑尾积料,熟估中含包球料,夹心料多;②用风响应产量般配,尤其是三次闸板开度应遵循需求实时调度。

03结语

公司巩固矿山石灰石无益成分遏制,尤其是硫含量遏制,既到达环保玷污物排放遏制请求,同时熟料强度有较大幅度擢升,产物原料波动,擢升原料品牌效应,有用擢升经济效力。经过对种种质料碱含量的遏制进而擢升熟料原料,也为临盆低碱水泥建造了前提,当前能常态化临盆低碱水泥,用于地域内高铁等中心工程运用,这对拓宽产物贩卖是一种撑持影响。

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